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怎么才能处理这种伺服编码器线抖动产生的难题
在哪些状况下能导致伺服编码器线抖动?怎么才能处理这种伺服编码器线抖动产生的难题?分别是怎么解决的?
比如:加减速时间设定得过小,伺服编码器线在忽然的起动或是终止的情况下会造成高惯性力抖动......各自把加减速时间调高能够 处理这个问题。
下边是合菱电机优选梳理的对伺服编码器线抖动缘故开展的剖析,大伙儿能够 掌握效仿合理:
见解一:
当伺服编码器线在零速时产生抖动,应该是增益设高了,可减少增益值。假如启动抖动一下即警报泊车了,较大可能是电机零线火线有误。
见解二:
1、PID增益调整过大的情况下,非常容易造成电机抖动,非常是再加D后,特别是在比较严重,因此 尽可能增加P,降低I,最好是不必加D。
2、伺服编码器线布线插错的状况下也会出現抖动。
3、负载惯量过大,拆换更大的电机和伺服编码器线。
4、模拟量输入键入口影响造成抖动,加磁环在电机键入线和伺服伺服编码器线开关电源键入线,让电源线杜绝驱动力线。
5、也有便是一种旋转编码器插口电机,接地装置不太好的状况非常容易导致振动。见解三:
1、伺服编码器线布线:
a.应用规范动力电缆,伺服编码器线电缆线,变频电缆,电缆线有没有损坏;
b.查验控线周边是不是存有干扰信号,是不是与周边的大电流量动力电缆相互之间平行面或间隔太近;
c.查验接线端子排电位差是不是有产生变化,进一步确保接地装置优良。
2、伺服编码器线主要参数:
a.伺服编码器线增益设定很大,提议用手动式或全自动方法再次调节伺服编码器线主要参数;
b.确定速率意见反馈过滤器稳态值的设定,初值为0,可试着扩大设定值;
c.电子器件齿轮比设定很大,提议修复到系统恢复;
d.伺服控制系统和机械结构的共震,试着调节陷波滤波器頻率及其幅度值。
3、机械结构:
a.联接电机轴和机器设备系统软件的连轴器产生偏位,安裝螺丝未扭紧;
b.动滑轮或传动齿轮的牙齿咬合欠佳也会造成 负载转距变化,试着满载运作,假如满载运作时一切正常则查验机械结构的融合一部分是不是有出现异常;
c.确定负载惯量,扭矩及其转速比是不是过大,试着满载运作,假如满载运作一切正常,则缓解负载或拆换更大空间的伺服编码器线和电机。
伺服编码器线
见解四:
伺服编码器线抖动由机械系统、速率环、伺服控制系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气设备一部分等常见故障造成。
1、机械系统造成的抖动可分成二种状况
1)满载抖动:
a.电机基本不稳固、弯曲刚度不足或固定不动太松。
b.风机叶轮毁坏,毁坏了电机转子的机械设备均衡。
c.机轴弯折或有裂痕。可根据拧紧螺丝、拆换风机叶轮、拆换机轴等方法处理。
2)假如加负载后抖动,一般是齿轮传动的常见故障造成,可分辨下列位置存有缺点:
a.胶布轮或连轴器旋转不平衡。
b.连轴器轴线不一致,使电机与所传动系统的机械设备中心线不重叠。
c.传动系统胶布连接头不平衡。可根据校准齿轮传动使之均衡等方法处理。
2、速率环难题造成的抖动
速率环積分增益、速率环占比增益、瞬时速度意见反馈增益等主要参数不善。增益越大,速率越大,惯性力矩越大,误差越小,越易造成抖动。设置较小的增益可保持速率回应,不容易造成抖动。
3、伺服控制系统的补偿板和伺服放大器常见故障造成的抖动
电机健身运动中忽然断电终止,造成非常大抖动,与伺服放大器BRK接线端子排及其设置主要参数不善相关。可提升加减速时间参量,用PLC迟缓起动或终止电机使之不抖动。
4、负载惯量造成的抖动
滑轨和滚珠丝杆出現难题造成负载惯量扩大。滑轨和滚珠丝杠的旋转惯量对伺服编码器线传动装置的刚度危害非常大,固定不动增益下,旋转惯量越大,刚度越大,越易造成电机抖动;旋转惯量越小,刚度越小,电机越不容易抖动。可根据拆换较小直徑的滑轨和滚珠丝杆减少旋转惯量进而减少负载惯量来做到电机不抖动。
5、电气设备一部分造成的抖动
a.制动系统没开启,意见反馈短路等要素造成。查验制动系统是不是开启,根据加伺服编码器线闭环控制零伺服编码器线作用,选用降扭矩的方法輸出一定的的转距处理抖动。意见反馈工作电压异常先要查验震动周期时间是不是与速率相关,若相关,则应查验伺服编码器线与伺服编码器线电机的联接层面是不是有常见故障,伺服编码器线及其装在沟通交流伺服编码器线电机尾端的脉冲计数器是不是毁坏等,若不相干,则应查验印刷电路板上是不是常见故障,必须查询pcb线路板或再次调节。
b.电机运作中忽然抖动,大多数是断相导致的,应关键查验断路器溶体是不是融断,电源开关触碰是不是优良,并精确测量电力网各相是不是有电。